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        2026年3月5-7日

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        《工業(yè)水處理》:酚醛樹脂工業(yè)廢水處理技術探討研究

        摘要:酚醛樹脂工業(yè)廢水中含有高濃度苯酚和甲醛等污染物,針對廢水特點,某酚醛樹脂生產(chǎn)企業(yè)采用回收酚醛樹脂+生物處理+深度氧化處理的組合工藝對其進行處理,同時采用堿液噴淋+生物除臭工藝處理廢水處理過程中產(chǎn)生的含苯酚、甲醛等污染物的廢氣。該系統(tǒng)已穩(wěn)定運行3 a,運行結(jié)果表明,采用的處理工藝能顯著去除廢水中的苯酚和甲醛,處理后苯酚和甲醛的排放質(zhì)量濃度分別低于0.5 mg/L和5 mg/L,滿足《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB 31572—2015)間接排放標準和《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)約定的水質(zhì)要求。此外,廢氣監(jiān)測結(jié)果顯示,甲醛、酚類、非甲烷總烴、氨等均滿足當?shù)丨h(huán)保要求。該處理工藝具有去除效率高、工程投資少和運行費用低、處理效果穩(wěn)定等特點,能廣泛應用于酚醛樹脂工業(yè)廢水的治理。

         

        酚醛樹脂是以苯酚和甲醛為原料,在催化劑作用下二者經(jīng)縮合反應生成的高分子化合物,包括熱塑性樹脂和熱固性樹脂兩類,其被廣泛用于制造各種塑料、涂料、膠黏劑等。由于受反應溫度、反應時間等影響,酚醛樹脂在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生含有高濃度苯酚和甲醛的工業(yè)廢水。其中苯酚為芳香族化合物,具有較大毒性,很難被降解,對水體有嚴重污染,屬于需嚴格控制排放的廢水污染物,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《淡水水生生物水質(zhì)基準技術報告——苯酚》(2020年版)明確了苯酚的短期水質(zhì)基準和長期水質(zhì)基準要求;同時甲醛也被生態(tài)環(huán)境部和國家衛(wèi)生健康委員會列入《有毒有害水污染物名錄(第一批)》。在水污染控制中,含有苯酚和甲醛的廢水被列為應重點解決的有害廢水。

         

        目前,處理酚醛樹脂工業(yè)廢水常用的方法有化學氧化法、生物法、吸附法、萃取法、焚燒法等,每種方法有各自的優(yōu)缺點。為處理酚醛樹脂工業(yè)廢水,筆者廣泛調(diào)研,配合某企業(yè)開展實驗研究,最終確定采用回收酚醛樹脂+生物處理+深度氧化的組合工藝,同時對廢水處理過程產(chǎn)生的含苯酚和甲醛等污染物的廢氣采用堿液噴淋+生物除臭工藝進行處理。以下對該處理工藝的效果及可行性進行介紹。

         

        01 工程概況

         

        1.1 廢水排放要求

         

        某酚醛樹脂企業(yè)位于山東省某化工產(chǎn)業(yè)園,設計年產(chǎn)樹脂3.2萬t,工業(yè)廢水生成量100 m3/d,廢水經(jīng)收集處理后排入下游城市污水處理廠處理。根據(jù)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)定,廢水污染物排放執(zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB 31572—2015)間接排放標準和《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)約定要求。

         

        1.2 廢氣排放要求

         

        縮合反應釜配套建設廢氣冷凝回流設施,不凝廢氣和污水處理站廢氣則經(jīng)收集處理后排放。廢氣污染物排放執(zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標準》(GB 31572—2015)、《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—1993)和《有機化工企業(yè)污水處理廠(站)揮發(fā)性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB 37/3161—2018),具體來講,臭氣濃度廠界標準和排放標準限值分別為20、800。

         

        02 處理工藝

         

        2.1 廢水處理工藝

         

        本工程采用回收酚醛樹脂+生物處理+深度氧化的組合工藝對廢水進行處理,設計處理規(guī)模為120 m3/d。回收酚醛樹脂的原理是廢水中的高濃度苯酚和甲醛,在一定條件再發(fā)生縮合反應生成酚醛樹脂,使游離酚在廢水中的質(zhì)量分數(shù)降低到1%以下。生物處理采用水解酸化+厭氧反應+二級A/O的組合工藝,深度氧化工藝為Fenton氧化+臭氧氧化。

         

        各類廢水混合均勻后泵入5 m3縮合反應釜,按規(guī)定比例補充甲醛,加入H2SO4調(diào)整pH至其小于3,苯酚和甲醛發(fā)生縮合反應生成樹脂。通過嚴格控制反應條件,可很好地提高反應收率,使苯酚回收率在95.6%以上,有機污染物綜合去除率不低于95%。

         

        縮合反應出水進入沉淀池進行處理以去除固體懸浮物,隨后在調(diào)節(jié)池中將pH調(diào)節(jié)至合適范圍,進入水解酸化池。在水解酸化池中,水解菌、酸化菌將不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到庑》肿游镔|(zhì),從而改善廢水的可生化性。水解酸化池COD容積負荷為6 kg/(m3·d),水力停留時間為4 h,污染物綜合去除率為40%。

         

        污水經(jīng)水解酸化后進入?yún)捬醴磻捬醴磻捎脙?nèi)循環(huán)厭氧反應器,其由2層UASB反應器串聯(lián)而成,由進水配水系統(tǒng)、反應區(qū)、三相分離器和氣室等組成,廢水在反應器自下而上流動,污染物被細菌吸附并降解,凈化過的水從反應器上部流出。該反應器COD容積負荷為10 kg/(m3·d),水力停留時間為10 h,污染物綜合去除率不低于80%。

         

        厭氧反應塔出水進入A/O處理單元,此單元充分利用缺氧生物和好氧生物的特點進行去碳除氮,使污水得到凈化。A/O池設計有效容積300 m3,單位質(zhì)量MLSS的BOD5負荷0.8 kg/(kg·d),水力停留時間60 h,污染物綜合去除率不低于90%。

         

        完成生物處理后,廢水進入氧化處理單元進行深度處理。Fenton氧化以鐵鹽和過氧化氫通過自催化氧化產(chǎn)生的羥基自由基對廢水中有機污染物進行氧化降解,達到凈化廢水的目的,設置反應時間3 h,污染物綜合去除率不低于60%。臭氧氧化主要去除廢水中殘留的苯酚和甲醛等污染物,并進行廢水的消毒、脫色和除異味。

         

        2.2 廢氣處理工藝

         

        調(diào)節(jié)池、水解酸化池、缺氧池、好氧池、污泥沉淀池等構筑物密閉并保持負壓,縮合不凝廢氣和廢水處理站廢氣經(jīng)廢氣處理設施處理,處理工藝為堿液噴淋+生物除臭。設計廢氣處理能力3 000 m3/h,廢氣流速1.2 m/s,停留時間4 s,凈化效率不低于80%,凈化氣體通過高15 m、內(nèi)徑0.25 m的排氣筒排放。

         

        2.3 工藝特點本工程采用的廢水和廢氣處理工藝具有以下特點:

         

        1)縮合工藝在去除苯酚和甲醛的同時回收了酚醛樹脂,既提高了經(jīng)濟效益,又極大降低了苯酚和甲醛等污染物濃度,利于廢水的后續(xù)生化處理,降低工程投資和運行費用。

         

        2)通過水解酸化和厭氧工藝,進一步降低了污染物負荷,利于A/O工藝的去碳除氮,之后通過Fenton工藝和臭氧氧化工藝進一步降低廢水污染物濃度,為出水水質(zhì)達標提供了保障。

         

        3)本工程構筑物布置緊湊,占地面積小,運行管理和維修方便。

         

        4)本工程對pH、苯酚、甲醛、COD等污染物抗沖擊負荷能力強。5)本工程對不凝廢氣和廢水處理站廢氣同時處理,符合有關規(guī)定和清潔生產(chǎn)要求,氣體污染物可實現(xiàn)達標排放。

         

        03 運行效果分析

         

        工程于2020年8月建成投入試運行,試運行期3個月,在設備設施調(diào)試運行過程后期同步開展廢水污染物監(jiān)測。實驗分析人員分別于某日8時、14時、20時及次日2時各開展一次采樣監(jiān)測,結(jié)果如表3所示,pH、COD、BOD5、懸浮物、氨氮、總氮、總磷、苯酚濃度及甲醛濃度均符合排放標準要求。

         

        此外,企業(yè)同步安裝廢水在線監(jiān)測設備,對出水COD、氨氮進行實時監(jiān)測,取某日日常監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,如圖2所示,COD和氨氮均符合標準。

         

        對凈化后廢氣中的甲醛、酚類、非甲烷總烴、氨、硫化氫和臭氣濃度開展監(jiān)測,隨機3次的測定結(jié)果如表4所示,污染物廠界濃度、排放濃度及排放速率符合排放標準。

         

        此外,正式運行后,廢氣處理設施與廢水處理設施運行狀況良好,且盡管酚醛樹脂工業(yè)廢水污染物種類多,COD、BOD5、苯酚、甲醛等污染物濃度高,并且水質(zhì)變化較大,但是由于充分開展了工藝路線優(yōu)化,采取回收酚醛樹脂和水解酸化、厭氧、深度氧化等工藝,系統(tǒng)抗沖擊負荷能力強,性能穩(wěn)定。此外,雖然所生產(chǎn)酚醛樹脂產(chǎn)品規(guī)格不同導致廢水pH變化較大,但系統(tǒng)始終維持在較高的處理水平,出水水質(zhì)穩(wěn)定,特別是對苯酚和甲醛等污染物的去除,這說明該工藝在較廣泛的pH范圍內(nèi)有較好的處理效果。

         

        04 工藝成本分析

         

        工程總投資330萬元,氧化劑、絮凝劑等藥劑費用12.58元/m3,電費14.98元/m3,折舊及維修費11.46元/m3,人工費12.00元/m3,運行成本共計51.02元/m3。此外,按照每年回收生成2 000 t酚醛樹脂產(chǎn)品、每噸酚醛樹脂綜合回收利潤150元計算,企業(yè)每年回收產(chǎn)品實現(xiàn)利潤約30萬元,經(jīng)濟效益顯著。

         

        05 結(jié) ?論

         

        采用回收酚醛樹脂+生物方法+深度氧化的組合工藝處理酚醛樹脂工業(yè)廢水,同時以堿液噴淋+生物除臭工藝處理廢水處理過程中的廢氣,結(jié)果表明,工藝抗沖擊負荷能力強,對高濃度污染物、不同pH適應性好,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,廢水和廢氣排放符合國家和地方標準。

         

        工程采用的工藝路線技術先進,回收產(chǎn)品經(jīng)濟效益明顯,具有顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益,具備較高的推廣應用價值。

         

        文章來源:《工業(yè)水處理》2025年第2期
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